本文轉(zhuǎn)自:陽泉日報
春節(jié)臨近,煤礦深處依舊忙碌而有序。潞安化工陽泉五礦廠區(qū)洋溢著濃濃的節(jié)日氣氛:紅燈籠高高掛起,宣傳欄上張貼著新春祝福與安全標(biāo)語,辦公樓入口處掛上了紅紅的中國結(jié),職工也收到了過年福利。
1月15日早8時許,潞安化工陽泉五礦選煤廠裝車線上,裝車隊技術(shù)員侯晨操作電腦進(jìn)行煤炭采樣工作。他輕點鼠標(biāo),選取自動采樣的選項,不到30秒便完成了一次采樣。
2024年,五礦在選煤廠鐵路裝車線上安裝了一臺型號為TK-900的機器人智能火車采樣系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由機器人系統(tǒng)、采樣系統(tǒng)、破碎縮分、集樣、余煤返排、實時監(jiān)控、遠(yuǎn)程操作等部件組成,工作程序采用可編程控制器PLC軟件控制,通過計算機操作,實現(xiàn)煤炭采樣的自動化控制。
機器人智能火車采樣系統(tǒng)安裝于運煤線路的軌道旁,其搭載的激光傳感器能準(zhǔn)確判斷車輛位置,視頻監(jiān)控設(shè)備可顯示火車??课恢眉安蓸訁^(qū)域。操作人員只需在電腦上根據(jù)煤炭品種選擇點位,采樣機器人就能完成自動采樣。
以前采集煤樣的時候,需要兩名職工配合,用鐵鍬鏟起煤樣后裝入編織袋,人工背運至化驗室進(jìn)行煤炭樣品的制作、化驗。粗略計算,人工完成一個車皮煤樣的采集需要2至3分鐘,而且在每個采樣點采集的煤樣重量控制不精準(zhǔn)。此外,工人翻越火車車皮進(jìn)行采樣時,存在一定安全隱患。
機器人智能火車采樣系統(tǒng)安裝后,煤樣的重量可以精確控制,每次采集煤樣約0.3公斤。采集后的煤樣,由初級皮帶機送入破碎機進(jìn)行破碎、縮分、集樣,多余的煤樣還能通過棄料斗提機被送回車皮內(nèi)。
看著剛剛安設(shè)不久的機器人智能火車采樣系統(tǒng),五礦選煤廠裝車隊隊長王耀清高興地說:“以前,我們的職工在進(jìn)行煤炭采樣時,需要爬上爬下火車車皮或集裝箱來完成。機器人智能火車采樣系統(tǒng)安裝后,實現(xiàn)了煤炭的自動采樣和制樣,既保證了職工的安全,又減輕了職工的勞動強度,同時提高了工作效率。”
平時,操作人員只需通過電腦選取采樣位置,計算機軟件就能下達(dá)采樣命令,采樣機器人自動完成采樣工作。整個采樣過程,操作人員可通過電腦主運行界面監(jiān)視系統(tǒng)中各個部件的運行狀態(tài)。
談起機器人智能火車采樣系統(tǒng),五礦選煤廠副廠長翟繼鵬連連稱贊:“機器人智能火車采樣系統(tǒng)可設(shè)置自動、手動兩種模式。自動采樣時,工作人員僅需設(shè)定采樣煤種和采樣點數(shù)量,采樣過程控制、制樣、余煤返還等工序可自動完成;手動采樣時,工作人員依照生產(chǎn)流程操作,可以對設(shè)備任意動作進(jìn)行單獨調(diào)試、單獨控制,實現(xiàn)對任意位置、任意深度的采樣。”
使用機器人智能火車采樣系統(tǒng)只是裝車系統(tǒng)改造的一部分。五礦選煤廠還在裝車線上安裝了超偏載系統(tǒng),利用軌道衡下方安設(shè)的傳感器,計算車輛偏載偏重情況,保證了車輛裝載質(zhì)量;同時對軌道衡進(jìn)行改造,將鐵牛小軌道進(jìn)行延伸,使鐵牛能夠上衡,車皮裝滿后,操作人員用鐵牛將整列連接可靠的重車頂下衡,保證了裝車線內(nèi)所有車輛連接完好,避免了重車長時間壓覆軌道衡造成設(shè)備損壞,減少了摘車過程中存在的安全隱患,保證了行車安全。(李斌斌石蕓)