“近年來,我們企業(yè)的工資性支出大幅增長,特別是一些技術(shù)崗位工人的工資較去年上漲30%。所以,實施機器換人是適應(yīng)未來發(fā)展的重要策略。”浙江三田濾清器有限公司總經(jīng)理陳慶華表示,近三年來,該企業(yè)在技改上共投入了360余萬元,操作工人由原來的155人縮減至125人。
2013年5月,三田公司成立了濾清器外殼工藝改進QC小組,專門研究提升濾清器外殼生產(chǎn)一次性合格率等相關(guān)課題。經(jīng)過一年多時間,共投入100余萬元,終于自主研發(fā)出新版拉伸生產(chǎn)線,不僅使濾清器外殼的一次性合格率從96.5%提升到了99.99%,還解決了產(chǎn)品工藝中的生產(chǎn)效率難題。
據(jù)介紹,該企業(yè)以往生產(chǎn)濾清器外殼需四個步驟,期間要多次轉(zhuǎn)移工作場所,人工操作穩(wěn)定度低,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率一直跟不上企業(yè)的發(fā)展速度。新生產(chǎn)線集成了原料檢驗、輸送、拉伸、自動清除雜質(zhì)這四道工序,操作員工人數(shù)由4人降至1人,產(chǎn)品日產(chǎn)量從原有的2000個提高到3000個。同時,新生產(chǎn)線全部使用自動機械手,極大地減少人工操作產(chǎn)生的誤差,切口平滑,外觀劃痕幾乎不見,提升了設(shè)備耐久及產(chǎn)品的質(zhì)量和外觀。經(jīng)測算,通過本次技改,企業(yè)每年可獲得150余萬元的直接回報。
如今,走進三田公司生產(chǎn)車間,一條條嶄新的拉伸生產(chǎn)線正在開足馬力運轉(zhuǎn),先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備和裝配流水線讓該公司的產(chǎn)銷量、科技含量處于國內(nèi)同行領(lǐng)先地位。此外,企業(yè)今年還上馬了移動沖床和壓紙折紙生產(chǎn)線,據(jù)常務(wù)副總翁小林介紹,僅一臺移動沖床,就合并了過去七臺機器的相關(guān)工序,至少能節(jié)省7個工人。
陳慶華認為,機器換人是一場深刻的工業(yè)革命,三田公司機器換人的目的可歸結(jié)為服務(wù)人、幫助人、代替人、超越人、解放人、依靠人,接下來,企業(yè)仍將繼續(xù)加速推進機器換人進程,并確定了“流水線工藝改進”作為下次攻關(guān)課題,在工業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”中站穩(wěn)腳跟。
作為我市“機器換人”示范企業(yè),三田公司實施“機器換人”項目后,生產(chǎn)效率提高了60%以上,今年一至十月份,產(chǎn)值達到1.6億元,較去年同期增長了8.15%。同時,在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、現(xiàn)場管理等方面均取得了積極成效,成為我市實施“四換三名”政策,推動“機器換人”計劃,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個成功范例。