日前,杭申集團推行“機器換人”的兩個技改項目順利完成并投入運行。
率先投入運行的技改項目是膠木車間的塑料機機器人手臂,投入75萬元,給10多臺塑料機配上機械手。技改前,一個人只能管一臺機器,技改后,一個人就能管兩臺機器。在用工成本降低一半的同時,還配置了邊廢料粉碎機,大幅度提高了材料利用率。
目前剛結(jié)束調(diào)試的技改項目,是元件裝配車間的檢測流水線。該流水線技改投資80萬元,今年3月啟動技改,9月完成。
這一技改項目主要是在原流水線的基礎(chǔ)上進行功能升級,裝上了延時、鉚合、耐壓、移印、包裝等功能檢測,使產(chǎn)品檢測更具可靠性和可控性。
技改前,這條流水線好多檢測功能分散在車間的多個科室?,F(xiàn)在,把這些功能都整合到一起,不僅能能提升產(chǎn)品質(zhì)量,也有利于節(jié)省空間、用工,減輕勞動強度。