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云南曲靖魔芋烘干-生物質(zhì)燃燒機(jī)直銷

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品牌: 節(jié)能環(huán)保機(jī)械設(shè)備及配件、其他機(jī)械設(shè)備及配件、生物質(zhì)燃燒機(jī):鍋爐環(huán)保節(jié)能改造:合同能源管理。
120萬大卡: 2100*1200*1750
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單價(jià): 45000.00元/臺(tái)
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 10 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 河南
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-11-19 09:45
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詳細(xì)說明
 燃燒易結(jié)焦煤鍋爐的運(yùn)行與改進(jìn)
    河南省洛陽、鄭州熱電廠主要燃用義馬煙煤,其主要成分為:揮發(fā)分礦’=38.12%;水分W,=18,75%;灰分Ay=32.3226}低位發(fā)熱量Q占=3812~4067大卡/公斤;灰熔點(diǎn)tl=1180℃,£:=1210℃,f。=1230℃。這種煤揮發(fā)分高、灰分大、灰熔點(diǎn)低,雖然容易著火,但在鍋爐設(shè)備的運(yùn)行中也引起了一系列的困難。洛陽、鄭州熱電廠燃用義馬煤后,普遍存在燒壞燃燒器噴口、爐膛結(jié)焦、汽溫偏高等現(xiàn)象,鍋爐一般只能帶70~80%額定負(fù)荷。由于爐膛結(jié)焦嚴(yán)重,經(jīng)常發(fā)生汽溫?zé)o法控制或冷灰斗被焦渣堵死等現(xiàn)象而被迫停爐。
    多年來,河南電力科學(xué)試驗(yàn)所和洛陽、鄭州熱電廠一起,對燒義馬煤的鍋爐進(jìn)行了許多試驗(yàn)與改進(jìn),基本上消除了爐膛結(jié)焦和汽溫偏高等問題,使鍋爐達(dá)到了安全滿發(fā)。現(xiàn)將改進(jìn)的主要措施介紹如下。
    一、運(yùn)行方面
    1.提高一次風(fēng)速。經(jīng)試驗(yàn),燃用義馬煤時(shí),直流式燃燒器的一次風(fēng)速可提高至40米/秒左右。這樣可使煤粉的著火點(diǎn)稍離燃燒器出口,火焰的高溫區(qū)也相應(yīng)推移至爐膛中心,可以避免噴口附近結(jié)焦。鄭州熱電廠四臺(tái)120噸/時(shí)煤粉爐,一次風(fēng)速原為20米/秒,燃燒囂噴口結(jié)焦嚴(yán)重,常被燒壞。將一次風(fēng)速提高至40米/秒后,上述問題基本得到解決。
    2.均勻配風(fēng),防止火焰局部偏斜。在四角噴燃的爐膛中,結(jié)焦往往從煤粉管道阻力最大、氣流噴射速度最低的燃燒器噴口附近的角隅開始。洛陽熱電廠7號(hào)爐(WG2-220/100-8型)在投運(yùn)初期,四角燃燒器風(fēng)量分配不均勻,甲側(cè)后墻角燃燒器的風(fēng)量最弱,使火焰偏向甲側(cè)后墻,造成甲側(cè)結(jié)焦最嚴(yán)重。以后通過冷爐試驗(yàn),將四角風(fēng)量調(diào)整均勻后,甲側(cè)后墻的結(jié)焦明顯減輕。
    3.調(diào)整燃燒,保持適當(dāng)?shù)幕鹧嬷行?。火焰中心偏高?huì)引起超溫及凝渣管、過熱器結(jié)渣?;鹧嬷行倪^低又會(huì)引起冷灰斗結(jié)焦。因此在運(yùn)行中要注意各燃燒器的風(fēng)量分配情況,通過調(diào)整,保持適當(dāng)?shù)幕鹧嬷行摹B尻枱犭姀S1號(hào)爐(Trl-170-1型),采用雙蝸殼燃燒器,共六只布置在爐膛兩側(cè),呈倒三角形。該爐運(yùn)行中對燃燒器采取的配風(fēng)方式是:
    ( 1)減小上層燃燒器的二次風(fēng)氣流擴(kuò)散角,防止火焰沖刷前后墻。
    ( 2)酌量減少靠后墻的燃燒器出力,減少一、二次風(fēng),并關(guān)小其二次風(fēng)風(fēng)速擋板,可止火焰中心偏后及上移,減輕過熱器超溫和結(jié)焦。
    (3)加強(qiáng)下層燃燒器的燃燒。適當(dāng)增加一、二次風(fēng)并開大二次風(fēng)速擋板。
    經(jīng)過較長時(shí)間的實(shí)踐,土述配風(fēng)方式效果較好,在保證燃燒穩(wěn)定的條件下,‘基本上防止了爐膛及冷灰斗結(jié)焦。
    4.摻燒其他煤種。洛陽、鄭州熱電廠在鍋爐設(shè)備和其運(yùn)行操作方面作了一些改進(jìn)以后,對燃用義馬煤防止?fàn)t膛結(jié)焦,提高安全經(jīng)濟(jì)性都有了不同程度的改善。但由于鍋爐爐膛容積熱負(fù)荷較高,設(shè)計(jì)值均在130×10 3大卡/米3.時(shí)左右,因此,在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),爐內(nèi)仍有結(jié)焦,不能保證鍋爐在滿出力下長期安全運(yùn)行。為此,‘兩廠都在義馬煤中摻燒了其它煤種。
    洛陽熱電廠在義馬煤中摻入宜洛貧煤(Q占- 5174~5655大卡/公斤;礦’=19.53%, Ay=20.926,Wy=8.5%)。經(jīng)長期運(yùn)行后表明,摻入30%宜洛煤時(shí),可以達(dá)到安全滿發(fā)運(yùn)行,鍋爐效率為90%左右,仍能維持原有水13平。該廠曾摻燒過5~10%的焦作無煙煤,雖然能減輕結(jié)焦,但飛灰可燃物升高至20~30%,鍋爐效率降低到83~85%。鄭州熱電廠在義馬煤中摻入30%以上的新密貧煤(Og =6229大卡/公斤;礦’-13.25%;Wg—6.O%,4…=16.98%)和平頂山煙煤(Og =4844大卡/公斤;礦’一35.6%;形9 =14.1%;么v=16,72%)等,也能保證鍋爐達(dá)到額定出力和長期安全運(yùn)行。
    二、設(shè)備改進(jìn)方面
    1.改變生物質(zhì)燃燒機(jī)的布置方式。洛陽熱電廠三臺(tái)TII-170-I鍋爐,每臺(tái)裝有六只雙蝸殼生物質(zhì)燃燒機(jī),以“一”字形布置在爐膛兩側(cè)。鍋爐燒義馬煤后,爐膛結(jié)焦,過熱汽溫偏高。以后將兩側(cè)的中間一只燃燒器下移1.9米,改為倒三角形布置。改進(jìn)后降低了爐膛火焰中心,過熱汽溫偏高現(xiàn)象得到改善。
    2.減少低溫段過熱器受熱面。洛陽熱電廠5、6號(hào)爐(Tll-13lA-220型)運(yùn)行中過熱汽溫偏高。通過過熱器校核計(jì)算,認(rèn)為該型爐燒義馬煤時(shí),低溫段過熱器的受熱面偏大(表1)。大修中將低溫段過熱器受熱面割去394平方米(占全部過熱器受熱面的is%)。汽溫偏高問題得到了解決。以后該廠又將三臺(tái)TⅡ-170-I鍋爐的過熱器受熱面割去10%友右。
    3.改進(jìn)煤粉混合器,提高一次風(fēng)速。鄭州熱電廠四臺(tái)120噸/時(shí)煤粉爐,一次風(fēng)道的煤粉混合器原設(shè)計(jì)為縮口形(圖la)。由于其阻力大,限制了一次風(fēng)速,引起爐內(nèi)噴口結(jié)焦。該廠將煤粉混合器改為雙層隔板式(圖16)后,混合器的阻力‘由改進(jìn)前的390毫米水柱降低至190毫米水柱,一次風(fēng)速由原來的20米/秒提高至40米/秒以上,有效地防止了噴口結(jié)焦和燒壞等問題?;旌掀鞲倪M(jìn)前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。
    4.拆除生物質(zhì)燃燒機(jī)附近的耐火涂料。洛陽熱電廠7號(hào)爐(WG2-220/100-8型)1978隼投入運(yùn)行后,因爐膛及生物質(zhì)燃燒機(jī)附近結(jié)焦,汽溫偏高,長期限制出力運(yùn)行,一般只能帶160噸/時(shí)左右。停爐檢查,發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)燃燒機(jī)出口處敷設(shè)有250毫米厚的耐火涂料(圖2),是爐內(nèi)結(jié)焦的策源地。該廠配合大修拆除各噴口附近的耐火涂料,并改變了除灰方式(拆除碎渣機(jī),水動(dòng)閘門改為手動(dòng)閘門,定期除渣)以減少冷灰斗漏風(fēng),改進(jìn)后并結(jié)合運(yùn)行中均勻配風(fēng)及摻燒其他煤種基本解決了爐內(nèi)結(jié)焦問題,汽溫恢復(fù)圖2洛陽熱電廠220噸/時(shí)爐生物質(zhì)燃燒機(jī)
    出口耐火涂料層正常,鍋爐達(dá)到了額定出力220噸/時(shí).
    三、幾點(diǎn)看法
    根據(jù)燃用義馬煤鍋爐的一些經(jīng)驗(yàn),對于設(shè)計(jì)燒易結(jié)焦煤的鍋爐,提出幾點(diǎn)看法:
    1.選取較低的爐膛容積熱負(fù)荷,并采用膜式水冷壁。鄭州、洛陽熱電廠煤粉爐的爐膛容積熱負(fù)荷均為130×10 3大卡/米3.時(shí)左右,此值看來偏高些,對于燒義馬煤的鍋爐,其爐膛容積熱負(fù)荷建議選取100×10 3大卡/米3-時(shí)左右為宜。
    2.采用四角布置的直流生物質(zhì)燃燒機(jī)時(shí),氣流的假想切圓不宜過大,并采用較高的一次風(fēng)速。對于義馬煤,生物質(zhì)燃燒機(jī)的假想切圓可取+500~+650毫米,一次風(fēng)速采用40米/秒左右。
    直流生物質(zhì)燃燒機(jī)燒揮發(fā)分大而易結(jié)焦的煤時(shí),可以考慮加設(shè)周介風(fēng)。
    3.爐膛受熱面加裝吹灰設(shè)備。運(yùn)行中定期對受熱面進(jìn)行吹灰,對防止結(jié)焦可起積極作用。
    4.采用雙層隔板式煤粉混合器。在已往的鍋爐設(shè)計(jì)中,煤粉混合器大都采用縮口型,由于其阻力大,多年來一些電廠先后將縮口型煤粉混合器改為雙層隔板式。這種型式結(jié)構(gòu)簡單,阻力較小。但是近年來一些大型鍋爐機(jī)組仍沿用原來的縮口型(如姚孟電廠935噸/時(shí)直流爐。該廠已在1978年將32只煤粉混合器全部改為雙層隔板式)。因此建談設(shè)計(jì)及有關(guān)部門對比較成熟的技術(shù)革新項(xiàng)目,及時(shí)加以研究,并應(yīng)用于設(shè)計(jì)中。
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