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公司基本資料信息
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發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,結(jié)合移動(dòng)破碎的生產(chǎn)工藝,密切跟蹤破碎加工過(guò)程,搜集相關(guān)信息,并用因果分析法,對(duì)問(wèn)題進(jìn)行剖析。經(jīng)排查,主要原因:
一是物料問(wèn)題:石料中含土量嚴(yán)重超標(biāo),且土質(zhì)黏性過(guò)大,篩孔堵死,導(dǎo)致設(shè)備預(yù)篩分功能喪失,產(chǎn)量降低;
二是下部振動(dòng)給料機(jī)彈簧剛度偏軟,振幅小,積料,料流輸送速度慢,產(chǎn)量低。
解決物料問(wèn)題
方案1,在移動(dòng)破碎篩分設(shè)備前端增加篩分設(shè)備,先將石料中土篩除,再入移動(dòng)破碎機(jī)處理。然而,物料中土質(zhì)黏性非常大,且篩分機(jī)需要能夠承受入料大于1m的石灰石料的沖擊,篩分機(jī)的可選擇性很小,同時(shí)考慮成本問(wèn)題,此方案可操作性差。(kjzj.com)
方案2,考慮增加入料速度。首先,將移動(dòng)破碎機(jī)預(yù)篩分篩板用盲板封堵,以解決因土質(zhì)黏性大,堵死篩板,頻繁清料,耽誤生產(chǎn)的問(wèn)題;再次,加大移動(dòng)破碎機(jī)上部給料機(jī)物料接觸面角度,提升安裝角度由水平提升到2.5°,提升給料順暢度,增加料流速度。此方案可操作性強(qiáng)。
解決下部給料機(jī)走料速度慢問(wèn)題
一方面是試驗(yàn)出和現(xiàn)場(chǎng)工況匹配的彈簧剛度參數(shù)性能,確定合適的彈簧,保證在現(xiàn)有工況條件下,下部給料機(jī)振幅恢復(fù)正常,能夠穩(wěn)定工作。
下部給料機(jī)有4個(gè)彈簧支撐點(diǎn),分別為入料端兩個(gè)彈簧支撐點(diǎn)、出料端兩個(gè)彈簧支撐點(diǎn)。原設(shè)計(jì)值,4點(diǎn)彈簧剛度均為130N/mm。
試驗(yàn)方案:選用4種不同剛度170、190、210、230N/mm彈簧,各做4只,在現(xiàn)場(chǎng)工況條件下,進(jìn)行不同組合,安裝試驗(yàn),選出較優(yōu)搭配。
試驗(yàn)過(guò)程中,入料端兩支撐點(diǎn)彈簧剛度要一致,出料端兩支撐點(diǎn)彈簧剛度要一致,為找到適合工況的不同剛度彈簧的較佳組合,選擇3種不同的組合方案進(jìn)行試驗(yàn)。
通過(guò)對(duì)下部給料機(jī)料槽收料點(diǎn)進(jìn)行減震彈簧剛度不平衡布置試驗(yàn)驗(yàn)證,最終選取下部給料機(jī)進(jìn)料端彈簧剛度200kN,出料端彈簧剛度170kN,給料機(jī)給料狀態(tài)較好。
另一方面,調(diào)整下部給料機(jī)物料接觸面角度,加快成品料輸送速度,原4°傾角提升到7°,平段變?yōu)?°(如圖3)。下部給料機(jī)改造后最終試驗(yàn)結(jié)果:下部給料機(jī)料槽物料運(yùn)行速度,改造前測(cè)值為240mm/s,改造后測(cè)試數(shù)據(jù)為320mm/s。
設(shè)備改造前產(chǎn)量300t/h,改造后較高產(chǎn)量可達(dá)427t/h,平均產(chǎn)量大于350t/h,提產(chǎn)效果顯著,已正常運(yùn)轉(zhuǎn)1年,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
綜上,針對(duì)移動(dòng)破碎設(shè)備的提產(chǎn)改造問(wèn)題,可根據(jù)物料特性、設(shè)備結(jié)構(gòu)的因素綜合考慮,對(duì)預(yù)篩分、給料輸送設(shè)備的輸送傾角進(jìn)行調(diào)整,以加快物料的給料輸送速度,提高產(chǎn)能;振動(dòng)設(shè)備要同時(shí)考慮彈簧的性能,選擇與工況匹配的較佳彈簧剛度,對(duì)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,對(duì)提高設(shè)備產(chǎn)量也是重要的一環(huán)。想要了解更多礦山行業(yè)的相關(guān)資訊,記得關(guān)注礦機(jī)之家,帶你了解不一樣的礦山知識(shí)。